近日,榆林化学公司EG合成Ⅲ系列检修工作以17.4天的总时长完成全部检修任务,较之前换剂时长最短纪录提前1.1天,一举刷新历年换剂检修纪录,创造了同行业、同类型企业换剂时长最新纪录,为全年生产目标达成奠定了坚实基础。
精准布局,打造高效新体系
检修前,相关参检单位系统复盘了前期检修中212项案例,建立了“节点管理、可视化台账”+“双确认验收”的“2+1”检修模式。将19天工期细分为456个时段,明确责任人和时间节点,实现“挂图作战”;推行“可视化台账管理”,要求关键参数实现动态图表呈现;围绕任务量、资源调配、风险防控等核心环节制定精细化方案4个,各环节紧密衔接,实时监控进度,确保每项任务按时完成。同时,形成了“日汇报、日总结”模式,实时动态调整进度,确保各环节无缝衔接。
协同攻坚,全员奋战显担当
面对时间紧、任务重的挑战,该公司成立检修突击队11个、检修志愿服务队2个,24小时轮班作业,并创新采取化学清洗加传统清理方式,完成4个反应器、64216根列管及230吨催化剂的装填工作,同步完成了更换各类阀门24个、抽堵盲板730块、校验安全阀199台、隐患治理426处及141台压力容器、414条压力管道定期检验。安全监督人员全程紧盯现场,确保12项高风险作业“零事故”。各部门打破壁垒、紧密配合,累计解决突发问题4个。
成果丰硕,彰显检修新成效
截至目前,Ⅰ系列和Ⅲ系列EG精馏均已转入满负荷生产模式,并产出聚酯级乙二醇。DMO合成四、合成七以及合成八均已投料开车,2#焚烧炉完成烘炉,现已投料。此次检修不仅实现时长突破,更同步推进技术改造11项,其中,将DMO合成反应器汽包副产蒸汽直接输送到硝酸还原塔的二、三、四室作为此塔的加热源,该副产蒸汽将充分得以利用,同时也减少了原本需要处理副产蒸汽所消耗的空冷耗电量。技改实施投用后,预计节约硝酸还原塔0.5Mpa蒸汽28.8t/h,每年节约蒸汽费用约1600万元,全面提升了设备运行效率和安全性,为装置长周期稳定运行注入强劲动力。(高春焕 王泽文)